耐火澆注料
耐火澆注料在退火爐中的實際應用
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耐火澆注料在退火爐中的實際應用

發布時間:2014/5/27 15:25:13
山東客戶退火爐爐體長36mm,分為四個控製段:加熱段、保溫段、急冷段和緩冷段。加熱段爐膛高3m,其他三段爐膛高2.25m,每兩段之間有一個距爐底1.3m的高壓下梁將相鄰兩段隔離。退火時各段溫度分別控製為:1050~1100℃、960~1000℃、780~830℃、560~610℃。 整個爐體從進料到出料上斜2%,鑄管在爐底軌道上由撥爪推動前進,爐兩側安裝有5對對中機,對鑄管行進中跑偏進行校正。
  爐底原由五層耐火磚砌成,下麵一層輕質磚為立砌,厚122mm,中間三層為平砌,每層厚68mm,上層粘土磚也為立砌,厚度為116mm。軌道采用耐熱鋼,材質為3Cr24Ni18Si2,軌道的鋪設如圖1所示,兩邊采用耐火磚固定。由於使用多年,爐底耐火磚變形較大,耐熱鋼軌道也嚴重變形,而且固定耐火磚已大部分損壞,因此退火過程中管子在爐內運行不平穩,退火後管子的橢圓度增大,有的外表出現外凹導致報廢,更嚴重的是因軌道橫向位移,尤其是在對中機處造成軌道脫節,導致亂爐,出現大批廢品。停爐檢修時,對軌道進行校直、更換和固定,固定采用焊接,將每根道軌尾焊死,相互連接,由於焊接時產生應力較大,加上道軌受熱膨脹等原因,焊點很快斷開,每隔半個月左右就得停爐檢修一次,嚴重影響了生產。為此鑄管公司決定對爐底及軌道進行改造。


2 改造方案的設計

    鑒於耐火澆注料熱穩定性好、線變化率低、形變小等特點,鑄管公司大膽提出以鋼纖維增強耐火澆 注料製成的預製件代替易變形的耐熱鋼,將原來的 五組軌道全部去掉,同時將上麵一層立砌的粘土磚也全部去掉,采用低水泥澆注料打結爐底。
    改造采用的鋼纖維澆注料預製件形狀如圖2所示,改造後爐底結構如圖3所示爐底表麵為厚120mm的55#低水泥澆注料,澆注爐底表麵時預留5條斷麵為210×80mm的凹槽,軌道即設置在凹槽中。


3 新材料性能及試驗研究

    耐火澆注料熱穩定性好,線膨脹係數比耐熱鋼小,但其耐磨性及其強度卻難以與耐熱鋼相比(耐火澆注料的理化指標見表1)。以耐火澆注料代替耐熱鋼作退火爐軌道是否能滿足退火的需要呢?為此,做了如下試驗。 

表1  耐火澆注料的理化指標 

材料名稱Al2O3/%耐火度/℃線變化率/%
1100℃×3h
抗折強度/MPa
1100℃×3h
抗壓強度/MPa
1100℃×3h
55#低水泥澆注料≥55≥17500~1.0≥10≥60
鋼纖維增強耐火澆注料≥80≥17700~1.0≥12≥80

3.1  耐磨性
   
為研究耐火料預製件的耐磨性,用預製件搭成斜度為2%的軌道(退火爐斜度為2%),將軌道置於退火爐的加熱段內,並將退火爐加熱段爐內溫度升至退火溫度(1080~1100℃),用減速機構以0.85m/s的速度(退火時管子大運行速度為0.85m/min)勻速將一通徑為800mm、厚度為36mm、長度為1500mm、表麵粗糙度為100μm的圓鋼管上下拖動10000次,軌道厚度平均下降0.22mm。以軌道表麵磨損不大於10mm為安全運行的極限,則退火時管子可滾動軋過次數為45.5萬次,退火量可達63.4萬t(DN800mm管的標準重量為139kg)。由此可見,預製件的耐磨性足以滿足退火的需要。
3.2  抗壓強度
    仍以DN800mm管為研究對象,管子在軌道上滾動時,與軌道的接觸麵寬度在2mm以上。以1.5 mm寬度計算,5條軌道與DN800mm管子的接觸麵積為15cm2, 軌道所受壓強為9.3MPa,則預製件的抗壓強度為所受壓強的8.6倍 。
3.3  抗折強度
    由抗折強度計算承受DN800mm管所需的小橫截麵積為11.6 cm\+2,而一條軌道的橫截麵積為240cm2
    以上試驗研究表明:預製件的耐磨性及強度足以滿足退火需要。

4 施工

4.1  爐底的打結
    (1)設置預製件凹槽打結所需模具,模具的澆注麵均塗油以利於脫模。
    (2)攪拌:采用飲用水,按重量準確稱量,加水量為5%~10%,用強製式攪拌機進行攪拌,攪拌時間控製在5min左右。
  (3)膨脹縫的預留:在爐體長度與寬度方向上,每隔約2m留一條寬10mm的膨脹縫,縫內填入矽酸鋁耐火纖維氈,各條膨脹縫應錯開。
  (4)加水攪拌後的澆注料在25min內用完,澆注料硬化約24h後脫模,進行潮濕養護,總養護時間為50h。
4.2  鋼纖維增強耐火澆注料預製件的設置
    預製件設置時兩側放置一塊厚為5mm的油氈紙,兩根預製件連接處留5mm寬的膨脹縫,縫內填入矽酸鋁耐火纖維氈,五條軌道的膨脹縫相互錯開。爐底平麵寬度方向的平直度、五條軌道寬度方向的平直度及爐底平麵、五條軌道長度方向的2%斜度,采用激光器光束測量手段來保證。烘爐曲線見圖4。

5 改造效果與分析

    改造後的爐底設置有預埋軌道的凹槽,整條軌道的下半部都埋在爐內,固定條件非常好,杜絕了因軌道橫向位移導致亂爐而出現大批廢品的現象。
    鋼纖維澆注料是以高鋁礬土、熟料或剛玉等為骨料和粉料,加入結合劑和適量的耐熱不鏽鋼纖維,並加入適量的外加劑配製而成的耐火澆注料,其熱穩定性強,變形小,耐磨性好,強度高,具有較好的抗削落、抗衝擊性能。采用鋼纖維澆注料預製件代替耐熱鋼軌道,不但結構簡單,施工方便,工期短(比采用耐熱鋼短5d),造價低(節約資金20餘萬元),而且其耐磨性及強度完全滿足退火要求。
    退火爐改造投入使用至今近兩年,退火管子約8萬t,爐底表麵保持平整狀態,軌道未出現斷裂、變形現象,磨損量小(小於1mm)。退火時管子在爐內運行平穩性增強,提高了退火後管子的圓整度,杜絕了管子外凹及亂爐造成的管子報廢現象,大大提高了退火質量。尤其是退火難度大的DN800mm管,退火合格率由40%提至近100%,創經濟效益約500萬元。

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